بخشی از متن مقاله طراحي و راه اندازي مدار جدايش سيکلون- مارپيچ دو مرحله اي در کارخانه ذغال شويي زرند :
سال انتشار : 1393
تعداد صفحات :26
کنسانتره واحدهای سیکلون-مارپیچ در کارخانه ذغالشویی زرند به دلیل وجود ذرات کوچکتر از 150 میکرون با محتوای خاکستر بالا, دارای خاکستری بیش از حد مجاز فروش (حد مجاز برابر با 11 درصد) بود. حذف این ذرات از کنسانتره با بکارگیری سرندی با ابعاد دهانه 5/0 میلیمتر, باعث افزایش کیفیت (کاهش خاکستر) این جریان شد. جریان عبوری از این سرند (بخش حذف شده) برای پرعیارسازی مجدد به واحد سیکلون-مارپیچ بخش فلوتاسیون ارسال میشد. از آنجا که کنسانتره مارپیچ این واحد کیفیت پایینی (خاکستر 18 درصد) داشت, به واحد سرندکنی (دهانه 5/0 میلیمتر) فرستاده میشد. جریان عبوری از سرند دوباره به ابتدای واحد سیکلون-مارپیچ بخش فلوتاسیون ارسال میشد. این روال باعث شده بود, در حدود 56 درصد از کنسانتره مارپیچ که دارای ابعادی کوچکتر از دهانه سرند بودند در یک چرخه بیهوده قرار گیرد. مقدار مواد در چرخش, با تغییر فرآیند آبگیری از کنسانتره و افزایش کیفیت آن به 5 درصد کاهش یافت. برای آبگیری از کنسانتره, ترکیب فیلتر و سانتریفیوژ و برای افزایش کیفیت کنسانتره نهایی, جدایش دومرحلهای که در آن کنسانتره مارپیچ به جای ورود به سرند, به مارپیچ دیگری خوراکدهی میشد, به اجرا گذاشته شد. در نهایت, با تعیین مقادیر بهینه 40 برای درصد جامد و 2 تن بر ساعت برای دبی خوراک ورودی به مارپیچ, میزان محصول نهایی و ظرفیت این واحد به ترتیب 11 و 14 تن بر ساعت افزایش و خاکستر کنسانتره نهایی مارپیچها نیز از 18 به 11 درصد کاهش یافت.